1.改造前的狀態(tài)
鍋爐全年能耗分析主要集中在鍋爐系統(tǒng),如表1所示。
表1鍋爐系統(tǒng)年能耗分析
1.1鍋爐系統(tǒng)的燃氣蒸汽比分析
2012-2016年,鍋爐系統(tǒng)氣汽比呈上升趨勢。2012年小汽比為91.77 m3/t;的是2016年,為103.18 m3/t;即每生產(chǎn)一噸蒸汽,2016年消耗的天然氣比2012年多11m3。五年之內(nèi),氣汽比提高了12.43%,反映出成都卷煙廠鍋爐系統(tǒng)熱效率大大降低,節(jié)能空間很大。迫切需要進行技術(shù)改進,提高鍋爐系統(tǒng)的熱效率,降低鍋爐的氣汽比。
1.2鍋爐系統(tǒng)電蒸汽比分析
2012-2016年,成都卷煙廠電汽比平均為9.87 kW·h/t,即近5年生產(chǎn)1噸蒸汽平均電耗為9.87 kW·h,電耗占蒸汽生產(chǎn)成本較少,鍋爐系統(tǒng)電耗節(jié)能空間較小。
1.3鍋爐系統(tǒng)自來水利用率分析
2012-2016年,成都卷煙廠鍋爐系統(tǒng)水汽比呈下降趨勢。水汽比的是2012年的1.36m3/t,的是2016年的1.21m3/t。根據(jù)鍋爐系統(tǒng)能量性能參數(shù)要求,水汽比控制值≤1.50。五年內(nèi)水氣比數(shù)據(jù)都在控制值范圍內(nèi),節(jié)能空間小。
1.4供水系統(tǒng)分析
由于軟水設(shè)備再生鈉離子交換器長期運行,系統(tǒng)陳舊,除氧器除氧率不達標(biāo),實際運行中鍋爐氧腐蝕嚴(yán)重,鍋爐熱效率大大降低。同時,冷凝水管道腐蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致回收的冷凝水含鐵量嚴(yán)重超標(biāo),達到5.37mmol/L,無法正?;厥?,造成大量熱能和水資源的浪費。計劃在現(xiàn)有條件下對系統(tǒng)進行改造,使鍋爐在運行中盡可能減少氧腐蝕,提高鍋爐能效,確保鍋爐穩(wěn)定、安全、高效、節(jié)能運行。
根據(jù)以上分析,目前成都卷煙廠鍋爐系統(tǒng)的氣汽比在高位運行,主鍋爐熱效率較低,為近五年來的水平。迫切需要通過技術(shù)改造來提高鍋爐的熱效率。
2.水處理節(jié)能的優(yōu)化與改造
本次改造在現(xiàn)有的軟水機房內(nèi)安裝兩臺新的除氧器,軟水機房安裝在鍋爐房二樓原有的除氧機房內(nèi)。一樓實驗室改造成鹽液池,增加一套鍋爐排污自動控制及熱量回收裝置。同時更換現(xiàn)有的蒸汽冷凝水總管和保溫,并在二層安裝除鐵器和CCD(污染在線檢測系統(tǒng)),提高鍋爐系統(tǒng)的能源利用率。
鍋爐節(jié)能改造完成后,鍋爐水處理系統(tǒng)分為兩路供水。一種是自來水經(jīng)鈉離子交換器處理合格后進入軟水箱,軟水經(jīng)熱力除氧器除氧后供鍋爐使用;另一種是蒸汽凝結(jié)水收集在凝結(jié)水箱中,凝結(jié)水中的鐵離子由除鐵器去除,凝結(jié)水經(jīng)CCD在線檢測合格后進入軟水箱,再經(jīng)除氧器除氧后供鍋爐使用。
加裝除氧器后,鍋爐給水溫度可達104℃,遠高于改造前的50℃。隨著鍋爐給水溫度的提高,鍋爐熱效率大大提高,即鍋爐燃氣蒸汽比大大提高。同時回收了高溫冷凝水,大量的熱量和水資源可以重復(fù)利用,大大提高了鍋爐水資源的利用率,即鍋爐水汽比大大提高。